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2023
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06
直接還原鐵在電弧爐熱點(diǎn)中的情況 (1)
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來源:公司內(nèi)部
1. 簡介
2021年電弧爐(EAF)生產(chǎn)粗鋼超過5億噸。 盡管廢鋼是主要的鐵載體,但電弧爐也是適合加工直接還原鐵 (DRI) 或熱壓塊鐵 (HBI) 的設(shè)備。 這種直接還原反應(yīng)堆(DR)和電弧爐的組合可以是墨西哥、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國等天然氣豐富國家的主要礦石煉鋼戰(zhàn)略。2021 年 119 噸 DRI 產(chǎn)量僅占全球鋼鐵生產(chǎn)黑色金屬原料總量的一小部分。 然而,由于歐盟的氣候目標(biāo),這項(xiàng)技術(shù)在未來可能會(huì)變得更加重要。 因此,海綿鐵的加工行為也備受關(guān)注。
過去許多作者研究了 DRI 的熔化行為。 從單個(gè)球團(tuán)的角度來看,必須區(qū)分在鋼水、鐵水和爐渣中的溶解情況。 González等人用數(shù)學(xué)的方式描述了與鐵水接觸的球團(tuán)上固體表面層的初始形成。 該層將顆粒直徑從 12 毫米增加到 18 毫米,大約 6 秒后開始軟化。 根據(jù)所考慮的 EAF 弧長,計(jì)算出的直徑在 13 至 17 秒后達(dá)到 0 毫米。 熔化速率主要取決于初始顆粒直徑。 Pineda-Martínez等人的研究結(jié)果與非反應(yīng)性爐渣接觸的結(jié)果類似。 然而,由于傳熱較低,與液態(tài)鋼相比,熔化時(shí)間大大增加。 除了顆粒尺寸之外,熔池?cái)嚢枰彩且粋€(gè)決定性因素,因?yàn)閺?qiáng)制對(duì)流極大地增加熱傳遞。 Ramirez-Argaez等人進(jìn)一步利用CFD建模研究了多相渣-鋼-直接還原鐵體系,得到了相似的結(jié)果。 Pfeiffer等人通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)了這一趨勢(shì)。 他們將 DRI 和 HBI 的單個(gè)樣品浸入液池中,并在預(yù)定時(shí)間后淬火。 無碳 DRI 最初會(huì)從鋼和爐渣中獲得固體層。 然而,DRI 碳含量越高,球團(tuán)在鋼中液化的速度就越快。 然而,即使是高度滲碳的海綿鐵,在浸泡三秒后仍會(huì)在爐渣中保持固態(tài)。 作者使用普朗特?cái)?shù)分析解釋了這種差異,在礦渣情況下普朗特?cái)?shù)增加了大約 1000 倍。 即使熔化溫度低于鐵的液相溫度,浸入飽和熱金屬中的樣品熔化得更快。 碳從液態(tài)到固態(tài)的擴(kuò)散解釋了這一點(diǎn)。 Penz等人研究了堿性氧氣轉(zhuǎn)爐(BOF)條件下廢鋼熔化的這種現(xiàn)象。 在形成初始固體殼后,只要液相溫度低于熔點(diǎn),碳就會(huì)擴(kuò)散。 一旦發(fā)生這種情況,融化就會(huì)進(jìn)行。
DRI 通常通過 EAF 蓋上的第五個(gè)孔連續(xù)進(jìn)料。 為了獲得穩(wěn)定的平熔池操作,基于 DRI 的 EAF 采用高達(dá) 30% 的留鋼。 該操作的特點(diǎn)是電弧模式短且穩(wěn)定,熔池液位平穩(wěn)增加。 理想的進(jìn)料點(diǎn)位于熱點(diǎn),即三個(gè) AC-EAF 電極的中心。 根據(jù) DRI 溫度和熔化能力,進(jìn)料速率受到限制,以避免形成所謂的“冰山”或“鐵山”。 典型值范圍從冷 DRI 的 34 kg/(min·MW) 到熱 DRI 的 55 kg/(min·MW) 。 因此,熱 DRI 進(jìn)料不僅利于能源消耗,在裝料率方面也有利。 因此,可以預(yù)見冶煉時(shí)間會(huì)縮短。
近年來,以電爐煉鋼為重點(diǎn)進(jìn)行了大量的研究。 在這種情況下,對(duì)于未來優(yōu)化CO2中性煉鋼的EAF工藝而言,最重要的是爐渣操作、工藝建模以及替代碳源的應(yīng)用。 爐渣操作從多個(gè)方面定義了工藝順序。 一方面,爐渣泡沫覆蓋電弧,避免了輻射損失。 此外,因?yàn)樗?FeO 含量高,它還決定了金屬鐵的產(chǎn)量,有害元素(例如磷)的分配以及耐火材料的壽命。 使用生物質(zhì)基碳載體幾乎完全減少了化石基碳的排放,因?yàn)殡娀t依靠最少量的碳來進(jìn)行爐渣發(fā)泡操作。 最后,工藝模擬和建模提高了工藝效率。 人們對(duì) EAF 及其質(zhì)量和能量平衡的模擬能力越強(qiáng),可以節(jié)省的能源和輸入材料(例如造渣氧化物)就越多。
然而,目前在這兩個(gè)方面的數(shù)據(jù)仍然很少。 首先是基于氫的DRI的應(yīng)用。由于這種海綿鐵不含碳,其液相線溫度明顯高于傳統(tǒng)的液相線溫度。 這種差異可能會(huì)導(dǎo)致 EAF 熔化步驟中出現(xiàn)不同的情況。 二是直接觀察 EAF 中的進(jìn)料。 本文旨在對(duì)上述兩方面進(jìn)行更深一步的研究,并分析 DRI 在電弧中的情況。 除了氫基無碳材料之外,還測試了滲碳樣品和連續(xù)爐渣進(jìn)料。 這些觀察結(jié)果有利于進(jìn)一步理解熔化過程,也可用于解釋最佳 DRI 裝料策略,對(duì)于粗鋼的質(zhì)量也提供了一個(gè)想法。
2. 材料和方法
表1列出了所應(yīng)用的鐵礦石及其成分。 實(shí)驗(yàn) 0、1 和 2 中使用了 DR 級(jí)球團(tuán); 實(shí)驗(yàn)3使用了與測試流化床還原的 DRI 細(xì)粉類似的細(xì)礦。為了使礦渣實(shí)驗(yàn)4的結(jié)果更清晰,測試了脈石含量較高的BF級(jí)球團(tuán)。
表 1. 礦石成分(wt.-%)
2 Fetot | Fe2+ | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | 尺寸/mm | 實(shí)驗(yàn)編號(hào) | |
DR-球團(tuán) | 67.5 | 0.19 | 1.94 | 0.32 | 0.87 | 0.35 | 0.06 | 0.21 | 10–12.5 | 0, 1, 2 |
BF-球團(tuán) | 64.8 | 0.42 | 5.79 | 0.47 | 0.48 | 0.6 | 0.06 | 0.04 | 12.5–16 | 4 |
精細(xì)原料 | 66.8 | 6.19 | D50 = 0.1 | - | ||||||
細(xì)氧化 1 | 66.4 | 1.87 | D50 = 0.1 | 3 | ||||||
1 通過質(zhì)量平衡測定氧化粉礦的成分; 2 Fetot—含鐵總量 |
顆粒樣品在立式還原爐 (VRF) 中使用直徑為 75 mm 的蒸餾器進(jìn)行還原。 這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)聚合體,例如用于執(zhí)行 ISO11258 等標(biāo)準(zhǔn)測試。 蒸餾器固定在秤上,可以監(jiān)測測試過程中的重量損失。 還原氣體在爐室內(nèi)預(yù)熱; 它從底部進(jìn)入蒸餾器并通過頂部進(jìn)入廢氣管道。 熱電偶測量顆粒負(fù)載中心的溫度。 裝入約500g顆粒。 在氮?dú)獯祾呦录訜嶂?900°C 后,施加 25 NL/min 的純 H2。 一旦質(zhì)量損失達(dá)到所需的金屬化程度(MD),就停止測試,并將材料在氮?dú)鈿夥障吕鋮s。 制備了三個(gè)顆粒樣品:兩個(gè) DR 顆粒,MD降低至 90% 和 94%; 一個(gè) BF 顆粒的MD降低至 90% 。 在同一蒸餾器中,高度還原的 DR 級(jí) DRI 隨后在 8 NL/min CH4 和 800 °C 下進(jìn)行滲碳。 根據(jù)質(zhì)量平衡,含碳2.1%; 由于初始還原度高,可以確定該推論很合理。
粉礦在熱處理爐的700℃下預(yù)氧化8小時(shí)。 預(yù)還原步驟是必不可少的,因?yàn)槌噼F礦在還原性和流化行為方面是有利的。 樣品在 68 mm 流化床反應(yīng)器中還原。 該反應(yīng)器使用與75mm干餾爐相同的爐子; Spreitzer 和 Schenk 詳細(xì)描述了它的特性和尺寸 [33]。 使用 6 NL/min N2 和 15 NL/min H2 進(jìn)行還原,無需在還原室中施加額外壓力。 使用孔徑為 0.4 mm的網(wǎng)格,這對(duì)于此類細(xì)粒鐵礦石來說是最理想的。 通過質(zhì)量平衡計(jì)算確定最終MD約為89.4%。
熔化測試在奧地利 Montanuniversit?t Leoben 黑色冶金中心的氫等離子體熔煉還原 (HPSR) 反應(yīng)器中進(jìn)行,其布局如圖 1 所示。這種聚合在 [35,36] 中進(jìn)行了廣泛描述,通常應(yīng)用于直接熔融還原試驗(yàn),該方法本身已經(jīng)很成熟。關(guān)于氫還原,在過去已經(jīng)有過許多研究。 對(duì)電弧的穩(wěn)定性、電極形狀和礦石預(yù)還原度進(jìn)行了優(yōu)化。 如果像本實(shí)驗(yàn)一樣在惰性氣氛中運(yùn)行,則可以將其視為帶有石墨電極的直流實(shí)驗(yàn)室規(guī)模電弧爐。 電極直徑為26mm, 尖端為10mm,軸向開口為5mm,通過該開口供應(yīng)氮?dú)狻?/span>
圖 1. HPSR 爐布局示意圖
將樣品分批裝入鋼坩堝中,Ernst 等人總結(jié)了其精確尺寸。所有實(shí)驗(yàn)均以 2 NL/min 氮?dú)獯祾哌M(jìn)行。 表 2 總結(jié)了所有進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn) 0 是一個(gè)方法實(shí)驗(yàn),沒有進(jìn)一步評(píng)估。 在實(shí)驗(yàn)4中,通過中空電極連續(xù)供給14.0g CaO和3.1g MgO。 使用來自德國卡爾斯魯厄 Carl Roth GmbH + Co. KG 的純度為 95% 和 99% 的技術(shù)純氧化物。 最初,變壓器電流設(shè)置為 100 A。在測試過程中,根據(jù)變壓器溫度和電壓逐步減小電流。 為此 ,采用了可控硅整流器(SCR)。 在實(shí)驗(yàn)4的最后大約2.5分鐘,功率輸入最大化以加強(qiáng)爐渣-金屬攪拌。
表 2. 實(shí)驗(yàn)列表
實(shí)驗(yàn) | 氣體 | 噸/分鐘 | 樣品 | 質(zhì)量/g | 注釋 |
0 | 2 NL/min N2 | 15 | 1 | 49.7 | 預(yù)測試 |
1 | 15 | 1 | 101.6 | 0%C DR-等級(jí)-DRI | |
2 | 15 | 2 | 101.7 | 2.1%C DR-等級(jí)-DRI | |
3 | 15 | 3 | 100.4 | 0%C 精細(xì)-DRI | |
4 | 23 | 4 | 100.1 | 0%C BF-等級(jí)-DRI + 連續(xù)供給造渣氧化物 |
實(shí)驗(yàn)以多種方式進(jìn)行評(píng)估。 HPSR 反應(yīng)器配有 AXIS-Q1775 攝像系統(tǒng)(Axis Communications AB,瑞典隆德)和 GAM 200 質(zhì)譜儀(Pfeiffer Vacuum Technologies AG,A?lar,德國),可以監(jiān)控電弧以及廢氣的情況,并記錄電壓和電流值。
使用配備 Sigma Contemporary 30 mm 鏡頭(日本川崎 Sigma Corporation)的 Sony Alpha 6000 DSLM 相機(jī)(日本東京索尼集團(tuán)公司)對(duì)坩堝進(jìn)行目視檢查。 然后,對(duì)坩堝進(jìn)行嵌入、切割,并對(duì)橫截面進(jìn)行金相分析。 圖 2 詳細(xì)介紹了切割方案。 使用 1% 的硝酸溶液進(jìn)行蝕刻,以突出坩堝和樣品之間的過渡。 我們?cè)?6 到 10 秒之間反復(fù)調(diào)整時(shí)間。
圖 2. 金相樣品的位置
使用 Keyence VHX 7000 數(shù)字顯微鏡(Keyence Corporation,大阪,日本)對(duì)顯微切片進(jìn)行研究。 通過 SEM-EDX Fei Quanta 200Mk2(FEI Company,Hillsboro,OR,USA)對(duì)煤矸石層進(jìn)行化學(xué)分析。 從兩個(gè)坩堝中提取了少量樣品,實(shí)驗(yàn) 2 使用碳質(zhì) DRI,實(shí)驗(yàn) 3 使用 DRI 細(xì)粉,用 LECO 分析碳含量。 實(shí)驗(yàn) 3 可被認(rèn)為是無碳 DRI 測試的代表。
Cover Photo © Chris J Dixon (cc-by-sa/2.0)
Pfeiffer, A., Ernst, D., Zheng, H., Wimmer, G., & Schenk, J. The Behavior of Direct Reduced Iron in the Electric Arc Furnace Hotspot. Metals, 13(5), 978. https://doi.org/10.3390/met13050978
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